ZLY1045减速器高速轴定位轴承座损坏的处理

2011-12-16

作者:李昌海 周朝阳 孙宇
(淮海中联水泥集团有限公司)
  1、故障现象及分析
  某公司2号Φ4.2m×13.2m水泥磨传动方式是两边双传动,使用的减速器型号ZLY1045,功率2000kW,输入转速985r/min,速比9.022,是重庆齿轮箱有限责任公司生产的。在巡检中发现1台减速器高速轴轴承轴向振动增大,振速Z大值12mm/s,为此停机检查。该减速器高速轴有3个支承轴承,两端为自由轴承,中间为定位轴承,打开后发现中间定位轴承座位端面开裂约1/2,造成轴承轴向定位失败,这是轴承轴向振动大的主要原因。
  轴承座开裂原因分析
  1、从轴承座损坏断面看,此轴承座存在气孔、夹渣等铸造缺陷,造成强度下降。
  2、因减速器传动齿为斜齿,从图1可知,从主传端看,高速轴顺时针运转,齿轮啮合时使轴承产生轴向力,且受力方向指向辅传端。
  3、自使用开始,带动此减速器的电动机的电流就比另1台高10A左右,说明此减速器受力大,另外,此减速器已使用15年之久。
  以上因素综合导致轴承座的疲劳破坏。
  2、措施
  因轴承座下半部和减速器箱体是整体铸造,现场根本无法修复,如拆除运回厂家处理,需要30天,周期太长,根本不现实,于是技术人员经分析研究,将靠近辅传端的轴承进行定位处理(原为自由轴承)。
  1、通过测量,在靠近辅传轴承的外压盖与轴承之间加工1个定位挡套,尺寸为Φ350mm×3700mm×30mm,且做成两半,不需要拆对轮就能安装。在压盖下调整加垫,使压盖止口与挡套之间保持0.2mm~0.3mm的间隙,作为轴承受热膨胀间隙,以免轴承发热。定位设计结构示意见图2。
  2、对大齿轮与两侧小齿轮啮合间隙进行压铅比较,减速器座损坏一侧的大小齿轮齿顶隙平均比另一侧小2mm,齿侧隙小0.1mm,由此说明这一侧减速器受力大。将该侧小齿轮、减速器、电动机向外调整2mm,结果两边电流相差2A~5A,趋于平稳。
  3、对减速器放油后清理,检查减速器内部,Z后更换新油。
  3、实施效果
  我们采取上述措施仅用36小时就完成了,开机试车,减速器轴承振速Z大值2.6mm/s。投入生产使用两年多,设备运转正常。
来源:《水泥》