GDL立式多级管道泵轴承改造

2011-02-23

作者:李军红

  安阳九天精细化工有限责任公司GDL立式多级管道泵轴承结构设计不合理,造成轴承、轴套磨损极快,机械密封更换次数频繁,叶轮、导叶、中体等零部件经常因摩擦受损。针对上述情况,我公司对轴承进行改造,并取得了良好的效果。
  改造前,轴承、轴套磨损极快,更换次数频繁,几乎每个月都需要更换1次,且每次更换需要将泵全部拆开,维修量相当大;因轴承、轴套间隙增大,引起泵转子跳动,运转振动大,造成机械密封极易损坏,每月需要更换2~3次;由于叶轮、导叶、中体这些部件之间相互间隙有限,当轴承间隙增大、摆幅增大时,这些部件之间产生摩擦,造成磨损而报废。
  分析上述几种情况,轴承磨损的主要原因是轴承、轴套之间缺少润滑介质;轴承、轴套之间因摩擦而产生的热量不能及时带走,造成局部温度太高。
  针对上述原因,我公司对轴承结构进行改造,用黄铜棒加工,内孔车出四道输水槽,这样能够保证泵在运转过程中流体在轴承、轴套之间流动,流通液体既起到了摩擦润滑的作用,又起到了带走摩擦热量的作用。
  改造后,轴承使用寿命明显延长了,现在可以使用3个月;运行平稳,转子跳动量减小了,因此机械密封使用稳定,由原来的每个月更换2~3次提高到两个月更换1次;叶轮、导叶、中体等部件自改造后半年没有损坏。改造后,每月可节约维修费用1000多元,1年可节约费用1.5万元。改造前使用半年,因磨损过度而报废泵1台,价值1.6万元,内转子1组,价值1万元。改造后已使用半年了,没有出现上述现象,预计每年可节约费用5万元。2台泵每年合计可节约费用8万元。